啟動B給水泵,正常后升速到420 r/min(此時A給水泵轉(zhuǎn)速4100r/min,流量270t/h),開始降A(chǔ)給水泵轉(zhuǎn)速。10:30,B給水泵流量升到347t/h,A給水泵流量降到100t/h,隨即A給水泵流量突降到0,鍋爐給水流量也緊跟著由385t/h突降到0,運行人員立即將勺管由41%開大至69%,令巡檢立即就地敲打A給水泵出口逆止門,并電動關(guān)閉出口電動門,停止A給水泵運行。隨后,鍋爐給水流量直升到500t/h,汽包水位降到低-246mm(-250mm MFT動作)。經(jīng)查,鍋爐上水中斷46
s.在給水流量突降到0至鍋爐恢復(fù)上水期間,A給水泵有如下現(xiàn)象:(1)轉(zhuǎn)速由3768r/min突降到2772r/min,再升到4350r/min,40s后又突降到2135r/min,然后又升到3729r/min;(2)流量由402t/h突降到0,40s后又直升到58t/h(B給水泵流量一直在510 t/h);(3)勺管開度由41%升到69%;(4)工作油出口溫度由65℃突升到129℃,高達179℃;(5)潤滑油溫度高升到61.3℃(冷油器進口油溫達124℃);(6)前置泵、電機兩側(cè)軸承、液力偶合器排煙管等處有瞬間大量噴油現(xiàn)象;(7)前置泵出口壓力由1.5MPa升到2.5 MPa;(8)主給水流量由385t/h突降到0,46 s后直升到500 t/h.
經(jīng)對液力偶合器及水泵各軸瓦解體檢查發(fā)現(xiàn),易熔塞已全部熔化,各軸瓦和推力軸承有輕微的刮痕,泵輪與渦輪葉片根部金屬著色變藍,工作油出油管與液力偶合器連接處500
mm內(nèi)油漆已變成暗黑色,液力偶合器外部油漆有多處冒泡鼓起,出口逆止門門板兩側(cè)有明顯撞擊變平現(xiàn)象,油池中的油變成暗紅色。
2事故原因分析
在多次的啟停泵過程中,出口逆止門由于門板定位桿太短使逆止門板與管道內(nèi)壁撞擊、擠壓,撞擊點的接觸面不斷增大,磨擦力不斷增強,致使在啟泵時逆止門板卡在給水管壁間的契形之中,不能自由下落關(guān)閉。在B給水泵轉(zhuǎn)速升到工作轉(zhuǎn)速、A給水泵轉(zhuǎn)速下降過程中,發(fā)生了停泵水錘,出口壓力急劇增大并大于水泵產(chǎn)生的壓力,使給水倒流;所產(chǎn)生的巨大沖擊壓力作用在給水泵的葉片上,致使A給水泵阻力矩突增,產(chǎn)生制動;隨著水錘壓力的增高,給水泵轉(zhuǎn)速快速下降,第1波水錘消退;當(dāng)開大了勺管,增大了液力偶合器的進油量,給水泵克服阻力轉(zhuǎn)速急升;在給水泵轉(zhuǎn)速快速變化時,工作油在旋轉(zhuǎn)外殼、泵輪和渦輪中急速旋轉(zhuǎn)、磨擦,油溫快速升高,使易熔塞熔化,大量高溫工作油瞬間回到耦合器油池,使油池內(nèi)的壓力和油溫瞬間升高,各軸承回油受到擠壓而倒流,使油從前置泵和電機兩端軸承向外噴出;給水經(jīng)逆止門→給水泵→前置泵或通過再循環(huán)回到除氧器,致使鍋爐上水中斷。
3處理
(1)將出口逆止門門板上的定位桿加長,避免門板兩邊與管壁相撞而卡死。隨后的多次給水泵輪換過程中再沒有出現(xiàn)過類似現(xiàn)象。
(2)在出口逆止門卡澀沒有處理前,采取下列方法輪換給水泵,即提升備用泵轉(zhuǎn)速至稍高于運行泵,檢查備用泵正常后,關(guān)閉原運行泵出口電動門;或者當(dāng)兩泵轉(zhuǎn)速相近,降原運行泵轉(zhuǎn)速時,就地敲打出口逆止門,令其關(guān)閉。這樣就可以使鍋爐上水得到保證。
